精餾 | 典型散堆填料應用 來自工廠的實際案例
精餾 | 典型散堆填料應用 來自工廠的實際案例
散堆填料是一個(ge) 個(ge) 具有一定幾何形狀和尺寸的顆粒體(ti) ,因為(wei) 是以隨機的方式堆積在塔內(nei) ,所以被稱為(wei) 散堆填料或顆粒填料。階梯環、鮑爾環、矩鞍環等作為(wei) 典型的散堆填料,它們(men) 在國內(nei) 的應用案例有哪些?小7今天為(wei) 大家介紹一些,希望能對大家有所幫助。
階梯環的應用
✦ 在煉油廠減壓蒸餾塔中應用
煉油廠減壓蒸餾塔頂油汽冷凝段(φ4.2m)用Dg50碳鋼階梯環代替原三層圓泡帽塔盤,填料層高度1.36m。更換後壓降為(wei) 3mmHg,僅(jin) 為(wei) 原來的11.5%,填料的取熱量為(wei) 22~32萬(wan) kcal/h·m3。塔頂溫度調節靈敏,可穩定在60~80℃。蒸發層的真空度比以前提高很多,每小時可節約蒸汽4.6噸。
✦ 用於(yu) 脫碳係統的吸收塔和再生塔
某錦綸廠製氫車間設計能力為(wei) 1000m3(標)/h。其脫碳係統的吸收塔和再生塔原都采用35*35*4的瓷拉西環作填料。改用碳鋼和聚丙烯階梯環後,生產(chan) 能力達到1307m3(標)/h,超過了原來的*高水平1267m3(標)/h;吸收塔壓降僅(jin) 為(wei) 0.02~0.03MPa,約為(wei) 拉西環的30%;吸收與(yu) 再生能力顯著提高,傳(chuan) 質係數大約提高50%;操作平穩、質量良好。
✦ 中型化肥廠合成氨脫碳裝置中應用
Ⅰ 某廠以前二次脫碳采用陶瓷拉西環,傳(chuan) 質效率低,且易破碎並堵塞換熱器;二次脫碳氣中CO2含量經常超標,導致甲烷化超溫,影響催化劑壽命,且氫耗增加。自1984年二次脫碳及二次再生采用階梯環後,在日產(chan) 180噸合成氨的高負荷下,二次脫碳氣中CO2含量仍小於(yu) 0.1%。
將二次脫碳吸收塔陶瓷拉西環改為(wei) 金屬階梯環,同時對填料支承柵板及液體(ti) 分布板進行更新改造;並將二次脫碳再生塔陶瓷拉西環改用金屬和聚丙烯階梯環,就取得了明顯的效果。
改造後的技術效果和經濟效益:
① 徹底消除了因二次脫碳氣中CO2含量超標引起甲烷化催化劑超溫的因素;
② 經測定,二次脫碳塔阻力由原來的0.05MPa降到0.03MPa;處**量由原設計的14800m3(標)/h增至17690m3(標)/h,生產(chan) 能力提高約20%;
③ 提高了二次脫碳氣的淨化度,CO2含量由原先的0.3~0.4%;降至0.07~0.09%;
④ 再生塔溶液再生不必開蒸汽加熱,低變工藝氣體(ti) 熱量完全滿足溶液再生所需熱量;
以二次脫碳氣中CO2含量降低0.2%計算,在現有的能力下,甲烷化反應少消耗的氫氣可使每天增產(chan) 合成氨1.47t;同時合成氨馳放氣減少排放,使日增產(chan) 合成氨1.83t,兩(liang) 項共計增產(chan) 3.3t/d。年生產(chan) 日按290天計算,則增產(chan) 957t/a。按300元/噸計算,年產(chan) 值可達28.71萬(wan) 元。改造完工後,投資計23萬(wan) 元,不到一年時間就得以回收!
Ⅱ 某廠設計能力為(wei) 年產(chan) 6萬(wan) 噸合成氨和11萬(wan) 噸尿毒。氣體(ti) 淨化工藝為(wei) 常壓改良ADA脫硫中溫變換、加壓改良ADA脫硫、氨基乙酸熱加堿脫碳、銅氨洗、淨化脫碳生產(chan) 流程為(wei) 兩(liang) 段吸收、兩(liang) 段再生。φ2200mmCO2吸收塔結構為(wei) 上端10m瓷環,下段25塊雙溢流篩板。
自投產(chan) 以來,經常出現CO2吸收塔操作不穩、塔壓差波動,甚至攔液、帶液,因而必須對CO2吸收塔進行改造。1982年將原設計吸收塔上段的38m3瓷質拉西環(φ38*38*3,φ50*50*5、φ80*80*8)改為(wei) Dg60*30*3陶瓷階梯環,並對塔結構及塔板篩孔,堰高和液封高度作相對修改,使塔的生產(chan) 能力得到提高,並改善了塔的操作性能。
改造後,CO2吸收塔處**量由原來的22000~25000m3(標)/h提高到26000~27000m3(標)/h(折合入塔變換氣量32800~34100m3(標)/h),從(cong) 而使合成氨產(chan) 量提高到一個(ge) 新的水平。改造後的再生氣CO2純度亦有顯著提高。
鮑爾環的應用
✦ 聚丙烯鮑爾環在栲膠法脫硫中的應用
某廠采用栲膠法脫硫。在塔徑為(wei) φ6000mm的脫硫塔內(nei) ,用Dg76聚丙烯鮑爾環,填料層高3.5m,代替原設計的木格柵填料。生產(chan) 實踐證明:聚丙烯鮑爾環填料具有阻力小、耐腐蝕、不易破損、不易堵塔、脫硫淨化度高等優(you) 點。該塔使用此種填料已經N年,生產(chan) 一直穩定、正常。使用此種填料代替木格柵填料,不但可以節省大量木材,而且可以縮短檢修時間4/5,大大減輕勞動強度。
✦ 氟化物吸收
某氟化鹽廠製酸車間,使用聚丙烯鮑爾環填料取得了很好的技術經濟效果。過去工廠製酸吸收塔采用木格柵填料,由於(yu) 在木格柵表麵結殼,每三個(ge) 月要清理一次,且壓降高,吸收效果不好。該廠用Dg50聚丙烯鮑爾環填料代替木格柵填料,填料床層高度由4.8m降為(wei) 2m和1.2m。平均塔壓降由80mmH2O降為(wei) 35~40mmH2O,過去用4台75KW風機,現在就使用一台100KW的風機,節省了動力消耗。
塔的吸收效率也有所提高。過去塔頂尾氣含氟一般達0.07~0.08g/m3,改造後平均含氟量為(wei) 0.0435g/m3,達到了國家排放標準。
矩鞍環的應用
✦ 化肥廠再生塔改造
某廠對淨化裝置的φ4000mm再生塔出口霧沫夾帶嚴(yan) 重、塔阻力增大等問題進行改造,即將原每層高6m,容積76m3的三層陶瓷拉西環全部換成Dg38、Dg25mm的瓷矩鞍填料,並對塔內(nei) 部結構相應變動,如改進頂部進液分布結構、氣液分布盤下移1.5m及加長升氣管等措施。
改造後,三機高負荷(25000~26000m3[標]/h)生產(chan) ,且再生塔阻力明顯下降,而再生氣出塔溫度從(cong) 原來的100~102℃下降為(wei) 95~99℃。
✦ 醋酸生產(chan) 中精餾塔和吸收塔的改造
某電石廠醋酸車間精餾塔,原為(wei) φ650mm和φ800mm兩(liang) 座塔,內(nei) 裝Dg25瓷拉西環填料,兩(liang) 塔並聯,日產(chan) 106噸醋酸。改裝為(wei) Dg25瓷矩鞍填料後,僅(jin) 使用φ650mm一座塔就基本滿足生產(chan) 要求,處理能力提高了一倍多。
該廠醋酸吸收塔塔徑為(wei) φ800mm,原裝Dg25瓷拉西環填料,改為(wei) Dg38和Dg25瓷矩鞍填料後,生產(chan) 能力提高15%。
環矩鞍的應用
✦ 煉油廠脫蠟油酚精製萃取塔改造
某煉油廠脫蠟油酚精製萃取塔采用Dg50金屬環矩鞍填料代替塔中原來裝填的Dg50瓷階梯環填料,由於(yu) 金屬填料壁薄,在與(yu) 老塔相同原料和溶液比的情況下進行操作,改造後可提高處理能力15~20%,增加收率1~2%,裝置的平均能耗下降3.5*104kcal/t,溶劑消耗量下降0.03kg/t,而且得到的精製油質量有所改善。
✦ 苯酐精製塔改造
某廠苯酐車間的苯酐精餾塔為(wei) 一間歇操作的減壓精餾塔,操作真空度為(wei) 640~700mmHg,塔徑為(wei) φ700mm,塔高為(wei) 11m,原裝Dg25瓷拉西環填料7m,共分三段。後用Dg25金屬環矩鞍填料代替瓷拉西環填料。改造後每釜蒸餾時間由原來24小時縮短為(wei) 20小時,年生產(chan) 能力由6500噸增長為(wei) 8000噸。苯酐優(you) 級品率由改造前的60%提高到85%。
共軛環的應用
✦ 在桉葉油分餾裝置中應用
金屬共軛環在某廠的小型桉葉油分餾裝置上替代原來使用的銅絲(si) 網波紋填料,能夠克服經常堵塞的現象,由於(yu) 壓降小,操作穩定,每年光節電費用即達1.5萬(wan) 元,由於(yu) 以碳鋼材料替代有色金屬銅材(以前每隔半年需更換填料),每年可節省投資2萬(wan) 元左右,其效益較為(wei) 可觀。
✦ 在硫酸生產(chan) 中的應用
陶瓷共軛環在年產(chan) 硫酸10000t和40000t的中小型硫酸廠吸收塔上使用,較之原使用的階梯環填料操作穩定,氣體(ti) 壓降小,長時間(3年以上)使用不會(hui) 出現問題。
✦ 在曝氣塔和尾氣排放塔中應用
塑料共軛環用在某藥廠的給水設備曝氣塔中,可以實現操作穩定,而用於(yu) 某煙廠烘幹機排放的惡臭氣體(ti) 治理的吸收塔中,傳(chuan) 質效果很好,異味減少很多。
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